士林變壓器尺寸的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和資訊懶人包

中原大學 機械工程研究所 陳夏宗所指導 江志良的 動態模溫控制模擬驗證之研究 (2003),提出士林變壓器尺寸關鍵因素是什麼,來自於動態模溫、感應加熱、成型週期。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了士林變壓器尺寸,大家也想知道這些:

動態模溫控制模擬驗證之研究

為了解決士林變壓器尺寸的問題,作者江志良 這樣論述:

隨著科技的進步與創新,諸多產品逐漸要求短、小、輕、薄,為了使塑料在充填階段有更好的流動性,必須升高模具溫度達到精密成型的要求,所以無法避免較長的成型週期。動態模溫製程可以控制成型過程中,在充填保壓階段維持高模溫,待冷卻階段導入冷卻水快速降低模具溫度,則可減少成型週期且改善成品品質。本論文主要是針對動態模溫控制與模擬分析作一研究,對動態模溫製程進行實驗並與模擬分析結果比較,並實際進行感應加熱對改善薄殼件縫合線之案例實驗,以達到改善成品品質與降低射出成型成型週期之目的。本文中以模溫機、加熱管與感應加熱對模板進行加熱與冷卻實驗,並以ANSYS對上述三種加熱方式作加熱與冷卻的溫度場分析,比較實驗與模

擬結果,討論不同模具加熱方式之加熱及冷卻效率與模具表面溫度分布均勻性。研究中使用動態模溫控制技術進行案例實驗,除驗證此製程之可行性,並討論此製程對減少成型時間與提高成品品質之效益。對含冷卻水路與加熱管之模板進行動態模溫實驗與模擬結果顯示,ANSYS應用於動態模溫製程之溫度場模擬與實驗結果之趨勢相當接近。實驗中使用感應加熱僅需5秒便可將模板由50℃加熱至120℃,而加熱管與模溫控制機則分別需要64秒與272秒;使用感應加熱後所需的冷卻時間也比傳統加熱方式減少50﹪左右;此結果說明感應加熱之加熱與冷卻效率皆高於傳統的加熱方式。案例實驗結果顯示,動態模溫製程可有效縮短成型時間,且成功運用感應加熱於動

態模溫控制製程,並可有效改善薄殼件之縫合線外觀與機械強度。